关键词: EDI 电厂化学 水处理
我厂根据本厂电厂化学专业现状和存在的问题,采用了衡水欣禹公司研制的EDI制水工艺取代混床,取得理想的效果。现分析总结如下:
冀电化学补给水处理现状
1、冀州市热电厂主设备为3台130T循环流化床锅炉,配备2台25MW汽轮发电机组。主设备压力等级为高温高压机组,主蒸汽压力9.8MP,温度540℃。
根据机组要求设计化学水处理工艺为:深井水——原水箱——原水泵——多介质过滤器——保安过滤器——一级反渗透——脱碳器——中间水箱——中间水泵——混床。
2、原水水质分析如下表所示:
| 项目 | 含量 | 项目 | 含量 |
| Na+ k+ | 62 mg/L | Cl+ | 120mg/L |
| 总硬度 | 96 mg/L | SO4²¯ | 130 mg/L |
| 电导 | 1020µS/㎝ | 总碱度 | 109 mg/L |
| Fe²+ | 0.12 mg/L | 总硅 | 3.2mg/L |
| pH | 6.7 | No3¯ | 16.4 mg/L |
3、高压锅炉补给水要求:电导率<0.2µS/㎝,SiO2<20ppb,硬度≈0。
4、原制水工艺中存在的问题:
最初的工艺设计为,反渗透出水进一级除盐再进混床,如此大大增加了设
备的投资,而反渗透出水直接进入混床也能满足水质要求,所以采用了该工艺。但是混床的制水周期大大缩短,根据实际运行情况,周期出水量在5000-8000吨,混床中的树脂总有一个逐步失效的过程,所以它的电导率总是一个逐步变化的曲线,在制水周期内,水质是由合格逐步变到失效。存在判断过早或过迟的情况,水质在一定范围内波动,另外一方面因为采用酸碱再生,增加了设备投资和运行费用,同时也不可避免的增加了酸碱液的排放,污染了环境。
采用EDI代替混床后的比较
我们根据运行中存在的问题,采用EDI代替了混床,解决了以上两个问题。
EDI属于连续运行设备,不存在运行周期问题,系统出水电阻率达到14-15MΩ/㎝(相当于0.06-0.07µS/㎝)而且水质稳定.EDI采用电再生与制水同步进行,不使用酸碱再生,也就减免了这部分费用和污染物的排放。
我厂反渗透出水电导率13-15µS/㎝,按照常规设计方案,应采用两级反渗透+EDI系统。我们选用衡水欣禹水处理技术开发有限公司的EDI系统,突破常规设计,采用一级反渗透+EDI。经过近半年的连续运转,效果很好,降低了成本,节约了资金,而且正常运行后,不用加药,仅采用了系统浓水部分循环维持浓室电导,即可达到系统的平衡。